溶液儲槽退液口在原始設計中,脫碳溶液儲槽退液管線位于最低點,堿液在儲槽內靜置后,雜質沉降在底部,每當向系統(tǒng)補充堿液時,沉降在儲槽底部的雜質便會進入脫碳系統(tǒng),從而導致脫碳系統(tǒng)波動,出現(xiàn)工藝氣超標、兩塔差壓上漲等現(xiàn)象,經一段時間的在線過濾后才有所好轉。為解決該問題,富島一期在離儲槽約0.3m的位置增設1個退液口專門用于向系統(tǒng)補液。同時,保留原來的退液管線,用于檢修期間對儲槽的清洗排放。在正常生產時,可將部分堿液退至儲槽中靜置,雜質沉降后再從新的退液管線補液至系統(tǒng)中。通過此項改造,脫碳系統(tǒng)再也沒有出現(xiàn)因為補充堿液發(fā)生過波動。
旁濾系統(tǒng)原設計中,堿液的配制、系統(tǒng)的補液及加藥都需要通過地下槽進行,由地下槽泵輸送,經過旁濾系統(tǒng)的活性炭過濾器和低壓機械過濾器(精度為20μm),再進入溶液循環(huán)。活性炭具有很強的物理吸附能力,可以有效地吸附堿液中的有機物、金屬離子、懸浮物等污染物,但是對活化劑也同樣具有很強的吸附作用,造成活化劑損耗過大、堿液對CO2的吸收效率下降。活性炭粉末透過低壓機械過濾器后進入系統(tǒng),污染堿液。經設計單位論證后,富島一期棄用了原有的旁濾系統(tǒng),以1臺精度更高(10μm)的低壓濾布式過濾器替代,既避免了原有的弊端,又提高了原有的過濾功能。
2019年上半年,又將該臺過濾器的濾芯進行升級,由原來的膠粘結構改為氬弧焊焊接結構,從而避免了堿液對膠的腐蝕造成濾芯散架,并且通過增加波紋數(shù)、縮小濾芯外徑來保證制造工藝和過濾面積,實際運行狀況良好。根據(jù)生產情況約每半年用脫鹽水對過濾器進行反沖洗1次,每年打開過濾器并檢查濾芯的完好情況,更換損壞的濾芯,保持良好的過濾效果。
增加石英砂過濾脫碳循環(huán)有1臺精度為50μm的中壓機械過濾器,用于連續(xù)過濾半貧液,體積流量為100m3/h,約占半貧液流量的1/10,該過濾器每2個月清洗1次。原有旁濾系統(tǒng)棄用后,以低壓濾布式過濾器取代,過濾精度雖有所提高,但是2臺過濾器都屬于純物理過濾,主要去除一定粒徑的顆粒狀臟物,甲醇、甲醛、甲酸等可溶性有機物、金屬離子及更微小的粉末還是難以除去,溶液仍偶爾有起泡現(xiàn)象。2016年下半年,富島一期用天然石英砂對溶液進行在線過濾,效果明顯。